润滑知识
钢厂大型转炉炉身倾斜轴承失效案例
美国LTV钢厂的大型转炉炉身,高度超过20英尺,固定在两个倾斜轴承上,可以360度旋转倒出钢水。如其中一个轴承失效,转炉就无法工作。由于滚动轴承体积庞大,更换费时且昂贵,停机时间很长。必须进行状态监测和早期预报失效,确保这一关键零件的可靠性。
监测倾斜轴承失效是一个挑战。由于轴承旋转速度很慢,传统的振动分析几乎没有用武之地,来自转炉的高辐射热使得红外热成像技术毫无作用。因此,通过润滑脂取样分析就成了“华山一条路”。对轴承润滑脂的磨损分析,获取代表性的脂样成为关键。为此,有关人员每月取样,进行光谱化学分析和磨屑分析,通过润滑脂中金属元素的浓度和磨损颗粒的数量,尺寸和材料等来检测轴承失效。
每次取样,均严格遵循以下的取样程序,以确保取样操作的一致性:
①将炉身向各个方向旋转几次,以使油脂均匀分布;
②自轴承底部(负载面)取样品;
③新润滑脂从轴承顶部一装置泵入,将在用轴承润滑脂从轴承底部的孔挤出。
④收集样品前,应泵出足量润滑脂,以清洗取样口。
1998年6月,取自其中一个倾斜轴承的样品中铁含量发生异常,仅仅4个月内,铁含量由120ppm激增至5218ppm。
通常认为铁来自磨损金属。轴承润滑脂出现铁,很有可能系轴承部件或滚道腐蚀和磨损。立即对该系统重新取样,确认铁含量是否超出限值。
确认脂样的分析表明,高的铁含量并非仅仅来自轴承磨损或腐蚀。尽管铁谱磨粒分析中确实发现很多片状磨粒,表明有异常滚动疲劳磨损,但对低速重载滚动轴承而言,出现此类颗粒并非意味着失效。此外,这些片状磨粒数量多且大于50~100微米,发射光谱化学分析在检测这些大颗粒时并不有效。此外,其它与滚动轴承并存的磨损元素含量,例如铬,铜等,并未增加,因此不能就此确定为轴承磨损问题。
然而,检测结果中硅和镁含量都很高。这些元素通常出现在炉渣中。考虑到转炉倾斜轴承的位置和光谱化学分析的结果,铁含量突然急剧升高的原因极有可能是炉渣污染,即炉液体炉渣进入轴承润滑脂。
检查转炉后发现一处炉壁翘曲。吹氧净化过程中,轴承外壳与飞溅出炉身的熔融状态炉渣接触,高热的炉渣破坏了轴承密封,进而污染了轴承。
这是一个严重的故障。如未能及时发现并采取纠正措施,将导致严重磨料磨损,最终轴承失效。
为避免轴承再次被炉渣污染,该厂专为该轴承制作安装了防护罩;安装了一个冷却扇以防止炉壁再次发热翘曲;并在该轴承中泵入约50磅新润滑脂,以冲洗掉所有的污染物。
维修后第一周,每天都取样检测,以确保没有进一步污染。此外,还安排在未来停机维修保养时更换密封、检查轴承。
上一篇:钢丝绳选用润滑脂的性能要求
下一篇:轴承润滑脂在轴承内的润滑机理